毛毯脫水能力及橫向含水量均勻性的分析

發(fā)布日期:2019-05-10   來源:漿紙技術(shù)

再造煙葉抄造過程進行脫水的部位有成形部、壓榨部和干燥部。紙機各部位脫水量和脫水成本的差異也很大。成形部、壓榨部和干燥部脫除相同質(zhì)量的水所需要的成本之比為l﹕35﹕165。眾所周知,在紙機壓榨部若能使?jié)窦埛母啥忍岣?%,在干燥部就可減少5%的蒸汽消耗。為此,壓榨部應(yīng)當(dāng)盡可能提高壓榨效率脫除紙幅更多的水分。而壓榨部的脫水效率與毛毯性能直接相關(guān)。毛毯是濕紙進行濾水并傳遞濕紙不可缺少的傳送載體,其性能優(yōu)劣對紙機的運行速度、能量消耗和紙張的質(zhì)量等有重要影響,從而影響造紙機的運行效率。本論文對再造煙葉紙機的毛毯含水量進行分析研究,以利于提高紙機運行效率,實現(xiàn)企業(yè)降低成本增加效益。

1、材料與方法

1.1實驗材料及設(shè)備

材料:再造煙葉制備過程原輔料。

設(shè)備:毛毯含水量測定儀,Lorentzen & Wettre公司。

1.2方法

毛毯含水量測定:利用Lorentzen & Wettre公司提供的毛毯含水量測定儀沿著毛毯橫幅方向測定毛毯含水量,并以橫幅含水量均值代表毛毯含水量,單位為g/m;

毛毯脫水能力=進真空箱含水量-出真空箱含水量。

2、結(jié)論

通過對毛毯含水量進行數(shù)據(jù)收集及分析,確定毛毯最適含水量。上毛毯進真空箱前含水量控制于600——720 g/m,出真空箱后含水量控制于430——550 g/m,上毛毯運行效果較好。且當(dāng)上毛毯脫水能力低于100 g/m時,上毛毯下機。下毛毯進真空箱前含水量控制于340——470 g/m,出真空箱后含水量控制于270——400 g/m,下毛毯運行效果較好。且當(dāng)下毛毯脫水能力低于50g/m時,下毛毯下機。

通過毛毯橫向水分均勻性研究,確定毛毯橫向含水量最適極差值,上毛毯≤120 g/m,下毛毯≤130 g/m,并確定毛毯橫向含水量常見故障。毛毯橫向含水量常見故障主要包括噴嘴堵塞、毛毯磨損、邊壓及輥中高過大。

對比毛毯化學(xué)及機械洗滌前后毛毯含水量及脫水能力;瘜W(xué)洗滌采用標準化堿洗,化學(xué)洗滌后橫向含水量極差由112g/m下降至73g/m,脫水能力由原有121g/m升高至170g/m。機械洗滌采用高壓針型噴淋移動式清洗及低壓扇形橫向兩側(cè)互相重疊式清洗,且機械洗滌后橫向含水量極差由96g/m下降至71g/m,脫水能力由原有128 g/m升高至140 g/m。

責(zé)任編輯:葛鴻燕

校對:葛鴻燕

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