液壓式柱塞泵在造紙污泥處理中的應用

發(fā)布日期:2019-05-21   來源:漿紙技術

目前,大型污水處理廠大都采用程控隔膜壓濾機作為污泥濃縮設備,該設備對各類污泥濃縮處理的工藝適應性好,污泥處理干度可以達到50%以上,便于后續(xù)焚燒。程控隔膜壓濾機通常采用螺桿泵進行強制喂料,配兩臺高、低壓喂料用螺桿泵和一臺壓榨用螺桿泵,但螺桿泵存在轉子和耐磨套維修成本高的實際問題,急需替代工藝方案。

2016年,我公司在山東某造紙企業(yè)8萬m3/d污水處理廠進行了采用液壓式柱塞泵替代高、低壓喂料用螺桿泵的生產嘗試,取得了良好效果。

1、設備工藝配置情況

1.1 液壓式柱塞泵的性能特點

高壓力泥漿輸送和程控隔膜壓濾機是污泥濃縮處理的關鍵工序,泥漿在高壓高速流動時對金屬件的磨損非常嚴重,普通流送泵不能很好的滿足該工藝狀況。液壓式柱塞泵通過采用陶瓷柱塞,有效提高了耐磨性和設備運行壽命,已廣泛應用于陶瓷、非金屬、化工、礦山、污泥污水處理等領域。

該柱塞泵可分為高壓泵、低壓大流量泵和變量泵,同類設備又分為普通材質泵和防腐耐酸泵。高壓泵適用于遠距離或高揚程漿液輸送;低壓大流量泵適合于穩(wěn)定地大量地輸送漿體;變量泵則適合與各種程控隔膜壓濾機配套使用。

液壓式柱塞泵由一臺液壓站同時驅動兩支液壓油缸工作,如圖1所示,該設備由液壓系統(tǒng)(1)和機械系統(tǒng)(2)兩部分組成。液壓系統(tǒng)(1)為機械系統(tǒng)(2)提供動力來源,液壓系統(tǒng)所提供的壓力油通過轉閥實現柱塞的自動換向,來實現液壓油缸的異步動作,從而達到兩條柱塞的連續(xù)泵料,并根據程控隔膜壓濾機內部漿液壓力自動調節(jié)瞬時泵送流量。

1.2 初始設備配置方案

該污水處理廠采用600m2程控隔膜壓濾機用于污泥脫水濃縮處理,最大過濾壓力為1.6MPa;低壓喂料泵采用螺桿泵,流量為120m3/h,操作壓力為0.6MPa,電機功率為37kW;高壓喂料泵采用螺桿泵,流量為30m3/h,操作壓力為1.2MPa,電機功率為18.5 kW;壓榨泵采用螺桿泵,流量為15m3/h,操作壓力為1.6MPa,電機功率為14/22kW。每一個工作循環(huán)周期約120-150min,污水處理量約為50-603,污水濃度在4%-6%之間。

1.3 工藝改造后設備配置方案

根據現場實際工藝狀況, WET300/50液壓式柱塞泵可以滿足同時替代兩臺高、低壓喂料螺桿泵的泵送流量要求。該柱塞泵的最大泵送流量為50m3/h,最大工作壓力為2.0MPa,電機配套功率為30-45kW,并能夠隨著程控隔膜壓濾機板框內部的實際漿液壓力自動調節(jié)瞬時泵送流量,即:當板框內部壓力低時,WET300/50液壓式柱塞泵泵送能力達到最大值;當隨著板框內部漿液增多、壓力增大時,該柱塞泵自動降低漿液泵送速度,保護液壓站電機不過載。

1.4 液壓式柱塞泵配套管線要求

為保證設備的長期可靠運行,其外圍配套管線安裝工作非常重要,著重保證以下幾點:

(1)進出口管線需要安裝橡膠膨脹節(jié),以利于減輕管線振動。

(2)進出漿口管線配自動啟動閘板閥,當設備停機時,將主機與進出口管線完全分離,防止因主機吸入閥打開造成液壓缸不復位,造成二次開機困難。

(3)進出口管線管徑本著“前粗后細”原則,管道直徑相差1英寸即可滿足要求。

(4)出口管線安裝單向閥,防止?jié){液回流,降低輸送效率。

(5)根據漿液腐蝕性要求,合理選擇管線材質。

2、數據對比分析

期間,該污水處理廠共有11臺程控隔膜壓濾機正常開機,總注漿量為1416m3,平均注漿量約為129m3;其中WET300/50液壓式柱塞泵注漿量為157m3,平均注漿效率提高22%。

2.1 維護成本分析

經過近一年的生產運行測試,WET300/50液壓式柱塞泵的綜合維護得到有效控制,主要維修物品包括橡膠閥片8個、閥體4件、轉閥3個、活塞桿1條、橡膠密封環(huán)8個和O型圈1宗,費用合計約3200。綜合維護費用比螺桿泵降低85%以上。

2.2 設備試用期間發(fā)現的主要問題及處理方案

在設備生產運行測試過程中,我們也發(fā)現了一些不足,及時進行了設備改進工作:

(1)出口管線針對較大,并伴隨間隔式異響。通過調整液壓站系統(tǒng)壓力保持在3.5-5MPa范圍內和維持出口空氣包內壓縮空氣容量適度等措施,防止?jié){液在泵送過程中出現瞬間沖擊,有效解決了管線振動和噪音問題。

(2)液壓站集成塊上用于換向作用的轉閥存在漏油現象。由于轉閥最高工作壓力一般為6MPa,當液壓站系統(tǒng)壓力較高時,容易造成轉閥密封泄漏,我們通過在集成塊上安裝泄壓閥的辦法,將進入到轉閥內的液壓油壓力降低到4MPa以下,從而對轉閥起到良好的保護作用。

(3)冷卻器腐蝕損壞,造成油水混合。由于液壓油冷卻器的循環(huán)冷卻水使用污水廠的后處理回用水,氯離子含量較高,對銅質熱交換管腐蝕性很強,造成了油冷卻器損壞;通過采用SUS316L材質的翹片式冷卻器后未再發(fā)生此類情況。

(4)閥體出現振裂情況。當漿液中軟硬雜質較多時,一旦雜質停留在閥片與閥座密封面時,將會造成閥體振裂。通過將閥體材質由鑄造鋁合金調整為鍛打合金鋼后,解決了該問題。

WET300/50液壓式柱塞泵經過近一年實際運行測試,其性能達到了生產運行要求,綜合維護成本降低了85%以上,綜合能耗略有下降,并具有進一步提升整體性能的改進空間,具備規(guī);鎿Q螺桿泵的技術性能條件,經濟效益明顯。

責任編輯:葛鴻燕

校對:葛鴻燕

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